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节能35%-70%蓄热式加热炉

节能35%-70%蓄热式加热炉

产品详情

  文成  型号 HXJN-WC
 别名 锻造热处理炉  使用范围 冶炼炉,加热炉
 炉膛高温度 1300(℃)  工作温度 1200(℃)
 装载 100(kg)  类型 加热炉

改造蓄热式加热炉的理论础

蓄热式高温空气燃技术,19世纪中期开始用于高炉热风炉、平炉、焦炉、玻璃熔炉等规模大且温度高的炉子。其原理是采用蓄热室余热回收装置,交替切换*气和空气,使之流经蓄热体,达到在上回收高温*气的显热,提高助燃空气温度的效果。但传统的蓄热室采用格子砖作蓄热体,传热效率低,蓄热室体积庞大,换向周期长,限制了它在其他工炉上的应用。新型蓄热室,采用陶瓷小球或蜂窝体作蓄热体,其比表面积高达2001000m2/m3,比老式的格子砖大几十倍至几百倍,因此极大地提高了传热系数,使蓄热室的体积可以大为缩小。另外,由于换向装置和控制技术的提高,使换向时间大为缩短,传统蓄热室的换向时间一般为2030min,而新型蓄热室的换向时间仅为0.53min。新型蓄热室传热和换向时间短,带来的效果是排*温度低(200以下),被预热介的预热温度高(只比炉温低100150)。因此,废气余热得到接近极限的回收,蓄热室的温度效率可达到85%以上,热回收率达80%以上[1]

由于唐钢一铁厂的高炉煤气热值仅为725×4.18kJ/m3,理论燃温度只有1100左右,实际燃温度更低,采用常规燃技术不能满足轧钢加热炉的温度需要。而高温空气燃技术将空气和煤气都预热到1000以上,高炉煤气的理论燃温度达到2000以上从而使纯高炉煤气的燃温度满足轧钢加热炉炉温1200以上的要求。

3改造方案及技术特点

根据中型厂的生产波动大,而加热炉区域场地较窄的特点,并结合一铁外供煤气的大小(3000035000m3/h)。本着安全可行,调节灵活。节能效果突出的原则,采用招标的方式,终选择了和北京神雾科技公司的合作,采用北京神雾公司的蓄热式嘴技术。根据中型厂年产型钢40万吨,不同品种轧机生产能力在4580t/h之间,设计加热炉大加热能力85t/h

3.1加热炉主要参数和技术性能

加热钢种:碳素结构钢、低合金钢、合金钢
钢坯规格:断面140mm×140mm165mm×165mm165mm×225mm165rnm×280mm
度:小2600 mm,长3200mm
钢坯入、出炉温度:常温入炉,出炉10501220
钢坯加热温差:≤50
型:端进、端出推钢式连续加热炉,双排装料
炉子加热能力(大):85t/h
炉子的主要尺寸:
炉子有效长:22820mm
炉子总长(砌体长度):24792mm
炉子内宽:7300mm
炉子总宽(砌体宽度):8348mm
燃料:高炉煤气低位发热值(标态)725×4.18 kJ/m3
煤气消耗(标态):33650m3/h
空气消耗(标态):22120m3/h
*气生成(标态):48795m3/h
空气预热温度:≥1000
煤气预热温度:≥1000
吨坯单位热耗:1.20GJ
炉底管冷却方式:汽化冷却

3.2技术、结构特点

蓄热式燃器

加热炉每侧外部安装17个煤气蓄热和19个空气蓄热式燃器,每个空气蓄热器与煤气蓄热器相邻布置,蓄热式燃器分为单喷口和双喷口两种,以适应不同位置的蓄热式燃器布置。一个空气喷口和一个煤气喷口,组成一个燃单元。蓄热器中的蓄热体采用陶瓷小球和陶瓷蜂窝体的复合蓄热结构,它具有换向时间适中(中型厂设计换向时间2min),耐急冷急热性好、导热性能好等点;每个燃器前的煤气和空气连接管上都安有手动调节阀,从而使得各个燃器、特别是上部与下部燃器弟力能够按需要进行调节;方便,可以在不影响炉子正常生产的情况下利用常规检修更换蓄热体。

3.2.2引火嘴

中型厂的产品中有一部分合金钢,这些品种对预热段的加热炉温有上限要求。如09CuP要求预热段炉温低于800,而高炉煤气的安全燃温度需高于800,为解决这一矛盾,在预热段增加12支使用转炉煤气的引火嘴,以保高炉煤气在800以下的安全稳定燃。12支引火嘴小时耗气低500m3/h,采用电子打火点燃,使用安全可靠。

3.2.3自动控制

炉温控制系统采用在工炉窑控制中广泛使用的双交叉限幅控制方式,为保各个供热区温度的可控性,首先对各区设置独立的,以温度为主环,空煤气流调节为副环的炉温控制回路。根据工艺的供热分配情况,共分为3个温度调节回路,分别对应预热段、加热段和均热段3个供热区。炉膛压力控制为减少换向对炉压调节的采用手动调节煤气*道及空气*道的废气调节阀门,保炉膛压力稳定在给定范围。

3.2.4换向控制

换向采用四腔四通换向阀,换向燃控制按定时的原则,并按规定的换向时序,控制3个煤气换向阀和3个空气换向阀的动作,也可手动控制换向。

3.2.5安全保护系统

仪表控制安全连逻辑保护系统在煤气总管压力过低、空气压力过低、仪表气源压力过低、电源故障情况下,发生自动停炉;当发生自动停炉时,系统完成如下动作:总管煤气立即切断,并在10min后停引风机,鼓风机则需要手动停止。另外还有紧急手动停炉:手动停炉系统为独立于PLC控制的硬件连系统。用于在特殊情况下,如控制系统故障时,由操作员通过操作台的急停按钮,完成停炉操作。

4加热炉改造效果

4.1运行情况

中型厂加热炉自2001123日烤炉以来,使用情况良好,较大幅度地减轻了火工的劳动强度。在正常使用中,通过电视画面可以了解到加热炉的运行情况、炉温控制非常容易,各班火工普遍反映调节准确、方便。氧化损明显减少,加热炉扒渣工作由过去的每班改为每次检修扒渣。由于有各种报*记录,出现问题可以及时发现。对于热工方面的问题,也可以通过分析各种记录及时找出问题的所在,很快得以解决。自动停炉控制系统的设立,当出现异常情况时,可以及时自动停炉,对防止大事故的发生起到了很好的保护作用。经实践明这套系统运行稳定。

经过3个月的运行,加热炉运行本稳定,目前加热炉的均热段炉温控制在12001300°C之间,加热段炉温在1100左右,排*温度仅120°C,燃产物的显热得到大限度的回收。大加热能力已达到87t/h20022月平均吨钢消耗为494m3/t。吨材热耗较改造前下降了26.9%

4.2经济效益

改造完成后中型厂年产型钢40万吨,目前煤气单耗494m3/t。按重油价格1.33/kg,高炉煤气价格0.05/m3计算。

每年可为公司减少重油外采费用:38.43×1.33×402044.48(万元)

中型厂每年增加高炉煤气费用:(494167×0.05×40654(万元)

中型厂年创经济效益:2044.48—6541390.48(万元)

投资回收期:

加热炉总投资为1087.61万元,仅以年节约燃料费计算投资回收期为:(1087.61/1390.48×129.4(月)

全部投资回收期仅需9.4个月即可收回,经济效益十分明显。

4.3社会效益

在取得良好经济效益的同时,也取得了良好的社会效益。每年中型厂由于热耗降低减少CO2排放6000 m3以上,这将极大地改变环境。同时,由于高效蓄热燃,*气的排放温度低于150,这不仅减少了排*的热效应而且其排放*尘的黑度是肉眼所看不见的,这对保护环境是一大贡献。

由于高温煤气和空气混合燃产生了较高的理论燃温度,这种低热值的高炉煤气可以迅速、稳定、充分的燃,高温*气均匀充满整个炉膛,钢坯加热温度十分均匀,为轧制高的钢材创造了条件,据200212月份统计数据显示,中型厂生产作率较去年提高1.9%。加热炉区噪声减小,环境清洁,彻底杜绝了加热炉冒黑*造成的环境污染,工作环境较以前大有改观。

5结论

中型厂加热炉蓄热式改造,成功地将低发热值的高炉煤气应用于轧钢加热炉,并且节能效果显著,它为其他加热炉改造积累了宝贵经验。但应该看到,蓄热式加热炉在设备、蓄热体方面还存在一些问题,由于蓄热式嘴壳体采用螺栓连接,密封要求较高,目前加热炉周围存在煤气的微泄漏;嘴壳体内保温层较薄,嘴外壳温度较高,达到100左右。我们要在使用过程中不断摸索,总结经验,努力去完善这一技术。

 

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