是否提供加工 | 是 | 文成 | |
型号 | WCJN-A | 别名 | 蓄热燃器 |
使用范围 | 加热炉,淬火炉 | 炉膛高温度 | 1500(℃) |
工作温度 | 700(℃) | 装载 | 30000(kg) |
类型 | 加热炉 |
一、概述 如果说我国工火焰炉二十世纪八十年代是以节能为标志店代,那么九十年代是节能上水平和环保被重视店代。而二十一世纪的头十年,将是创造新一代高效节能和绿工炉店代。节能和环保是工火焰炉追求的恒目标,也是衡其水平高低的标准。 二、蓄热式燃系统的应用效果
工作原理如上图所示(图一) 来自鼓风机的助燃空气经换向系统和燃料分别进入左侧嘴的各自通道,助燃空气由下向上通过蓄热室A。预热后的空气从左侧通道喷出并与燃料混合燃。燃产物对物料进行加热后进人右侧通道,在蓄热室B内进行热交换将大部分热留给蓄热体后,以200℃以下的温度进入换向阀,经引风机排入大气。设定的换向时间一到控制系统发出指令,换向机构动作,空气、*气同时换向。此时助燃空气从右侧通道喷口喷出并与燃器B的燃料混合燃,这时左侧喷口作为*道。在引风机的作用下,使高温*气通过蓄热体、换向阀、引风机排出,一个换向周期完成。采用蓄热式嘴可取消常规工炉上的嘴、换热器、高温管道、地下*道及高大的*囱.操作及维护简单,无*尘污染,换向设备灵活,控制系统功能完备,炉内温度均匀,节能30%~50%。 系列燃油蓄热式燃器 七、燃油蓄热式燃器
改造蓄热式加热炉的理论础 蓄热式高温空气燃技术,19世纪中期开始用于高炉热风炉、平炉、焦炉、玻璃熔炉等规模大且温度高的炉子。其原理是采用蓄热室余热回收装置,交替切换*气和空气,使之流经蓄热体,达到在上回收高温*气的显热,提高助燃空气温度的效果。但传统的蓄热室采用格子砖作蓄热体,传热效率低,蓄热室体积庞大,换向周期长,限制了它在其他工炉上的应用。新型蓄热室,采用陶瓷小球或蜂窝体作蓄热体,其比表面积高达200~1000m2/m3,比老式的格子砖大几十倍至几百倍,因此极大地提高了传热系数,使蓄热室的体积可以大为缩小。另外,由于换向装置和控制技术的提高,使换向时间大为缩短,传统蓄热室的换向时间一般为20~30min,而新型蓄热室的换向时间仅为0.5~3min。新型蓄热室传热和换向时间短,带来的效果是排*温度低(200℃以下),被预热介的预热温度高(只比炉温低100~150℃)。因此,废气余热得到接近极限的回收,蓄热室的温度效率可达到85%以上,热回收率达80%以上[1]。 由于唐钢一铁厂的高炉煤气热值仅为725×4.18kJ/m3,理论燃温度只有1100℃左右,实际燃温度更低,采用常规燃技术不能满足轧钢加热炉的温度需要。而高温空气燃技术将空气和煤气都预热到1000℃以上,高炉煤气的理论燃温度达到2000℃以上从而使纯高炉煤气的燃温度满足轧钢加热炉炉温1200℃以上的要求。 3改造方案及技术特点 根据中型厂的生产波动大,而加热炉区域场地较窄的特点,并结合一铁外供煤气的大小(30000~35000m3/h)。本着安全可行,调节灵活。节能效果突出的原则,采用招标的方式,终选择了和北京神雾科技公司的合作,采用北京神雾公司的“蓄热式嘴”技术。根据中型厂年产型钢40万吨,不同品种轧机生产能力在45~80t/h之间,设计加热炉大加热能力85t/h。 3.1加热炉主要参数和技术性能 加热钢种:碳素结构钢、低合金钢、合金钢 3.2技术、结构特点 蓄热式燃器 加热炉每侧外部安装17个煤气蓄热和19个空气蓄热式燃器,每个空气蓄热器与煤气蓄热器相邻布置,蓄热式燃器分为单喷口和双喷口两种,以适应不同位置的蓄热式燃器布置。一个空气喷口和一个煤气喷口,组成一个燃单元。蓄热器中的蓄热体采用陶瓷小球和陶瓷蜂窝体的复合蓄热结构,它具有换向时间适中(中型厂设计换向时间2min),耐急冷急热性好、导热性能好等点;每个燃器前的煤气和空气连接管上都安有手动调节阀,从而使得各个燃器、特别是上部与下部燃器弟力能够按需要进行调节;方便,可以在不影响炉子正常生产的情况下利用常规检修更换蓄热体。 3.2.2引火嘴 中型厂的产品中有一部分合金钢,这些品种对预热段的加热炉温有上限要求。如09CuP要求预热段炉温低于800℃,而高炉煤气的安全燃温度需高于800℃,为解决这一矛盾,在预热段增加12支使用转炉煤气的引火嘴,以保高炉煤气在800℃以下的安全稳定燃。12支引火嘴小时耗气低500m3/h,采用电子打火点燃,使用安全可靠。 3.2.3自动控制 炉温控制系统采用在工炉窑控制中广泛使用的双交叉限幅控制方式,为保各个供热区温度的可控性,首先对各区设置独立的,以温度为主环,空煤气流调节为副环的炉温控制回路。根据工艺的供热分配情况,共分为3个温度调节回路,分别对应预热段、加热段和均热段3个供热区。炉膛压力控制为减少换向对炉压调节的采用手动调节煤气*道及空气*道的废气调节阀门,保炉膛压力稳定在给定范围。 3.2.4换向控制 换向采用四腔四通换向阀,换向燃控制按定时的原则,并按规定的换向时序,控制3个煤气换向阀和3个空气换向阀的动作,也可手动控制换向。 3.2.5安全保护系统 仪表控制安全连逻辑保护系统在煤气总管压力过低、空气压力过低、仪表气源压力过低、电源故障情况下,发生自动停炉;当发生自动停炉时,系统完成如下动作:总管煤气立即切断,并在10min后停引风机,鼓风机则需要手动停止。另外还有紧急手动停炉:手动停炉系统为独立于PLC控制的硬件连系统。用于在特殊情况下,如控制系统故障时,由操作员通过操作台的急停按钮,完成停炉操作。 4加热炉改造效果 4.1运行情况 中型厂加热炉自2001年12月3日烤炉以来,使用情况良好,较大幅度地减轻了火工的劳动强度。在正常使用中,通过电视画面可以了解到加热炉的运行情况、炉温控制非常容易,各班火工普遍反映调节准确、方便。氧化损明显减少,加热炉扒渣工作由过去的每班改为每次检修扒渣。由于有各种报*记录,出现问题可以及时发现。对于热工方面的问题,也可以通过分析各种记录及时找出问题的所在,很快得以解决。自动停炉控制系统的设立,当出现异常情况时,可以及时自动停炉,对防止大事故的发生起到了很好的保护作用。经实践明这套系统运行稳定。 经过3个月的运行,加热炉运行本稳定,目前加热炉的均热段炉温控制在1200~1300°C之间,加热段炉温在1100℃左右,排*温度仅120°C,燃产物的显热得到大限度的回收。大加热能力已达到87t/h,2002年2月平均吨钢消耗为494m3/t。吨材热耗较改造前下降了26.9%。 4.2经济效益 改造完成后中型厂年产型钢40万吨,目前煤气单耗494m3/t。按重油价格1.33元/kg,高炉煤气价格0.05元/m3计算。 每年可为公司减少重油外采费用:38.43×1.33×40=2044.48(万元) 中型厂每年增加高炉煤气费用:(494-167)×0.05×40=654(万元) 中型厂年创经济效益:2044.48—654=1390.48(万元) 投资回收期: 加热炉总投资为1087.61万元,仅以年节约燃料费计算投资回收期为:(1087.61/1390.48)×12=9.4(月) 全部投资回收期仅需9.4个月即可收回,经济效益十分明显。 4.3社会效益 在取得良好经济效益的同时,也取得了良好的社会效益。每年中型厂由于热耗降低减少CO2排放6000 m3以上,这将极大地改变环境。同时,由于高效蓄热燃,*气的排放温度低于150℃,这不仅减少了排*的热效应而且其排放*尘的黑度是肉眼所看不见的,这对保护环境是一大贡献。 由于高温煤气和空气混合燃产生了较高的理论燃温度,这种低热值的高炉煤气可以迅速、稳定、充分的燃,高温*气均匀充满整个炉膛,钢坯加热温度十分均匀,为轧制高的钢材创造了条件,据2002年1~2月份统计数据显示,中型厂生产作率较去年提高1.9%。加热炉区噪声减小,环境清洁,彻底杜绝了加热炉冒黑*造成的环境污染,工作环境较以前大有改观。 5结论 中型厂加热炉蓄热式改造,成功地将低发热值的高炉煤气应用于轧钢加热炉,并且节能效果显著,它为其他加热炉改造积累了宝贵经验。但应该看到,蓄热式加热炉在设备、蓄热体方面还存在一些问题,由于蓄热式嘴壳体采用螺栓连接,密封要求较高,目前加热炉周围存在煤气的微泄漏;嘴壳体内保温层较薄,嘴外壳温度较高,达到100℃左右。我们要在使用过程中不断摸索,总结经验,努力去完善这一技术。
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