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[行业技术文章]8NL-130型凝结水泵改造

更新:2014-12-05

8NL-130型凝聚水泵为立式单吸单级离心泵,主要供50MW火机电组输送凝聚水用。该泵投产以后,泛起轴承频发性损坏、凝泵出力不足等缺陷。针对这些缺陷,对凝泵结构进行了改良,取得了秀的效果,保证了发机电组的正常运行。
1故障缘由分析

1.1选型方面的缘由

  由于该泵按那时的电力市场情况进行选型。那时,机组均能满负荷运行。随着电力市场的变化,机组年夜部门时间在低负荷下运行,因而泵的出力偏年夜,造成凝汽器水位偏低,即泵有用汽蚀余不足。

1.2检修、运行维护方面的缘由

  轴承润滑采用3号二硫化钼锂基润滑油脂,润滑脂每4000h或泵检修时更换。由于该泵结构设计不尽合理,注油孔位置狭窄,在正常情况下注油坚苦,致使维护工人不能按划定定期进行润滑脂更换。且不能定期进行转动轴承的温度、振动的监测。

1.3安装方面的缘由

  泵体安装位置偏高,使泵有用汽蚀余偏小,在变负荷运行时,有用汽蚀余在临界值四周波动。

1.4设计方面的缘由

  (1)泵体结构不合理。对轴承加油维护均要对泵进行解体,造成检修人员不能定期加油。

  (2)轴承轴向承载力偏低,使轴承超载损坏。

  (3)叶轮直径偏年夜,经常造成凝汽器水位偏低。后虽将叶轮直径车小,但在口环间隙稍微偏年夜时,又易造成泵出力不足。

2泵的改造及运行、维护措施

2.1次改造

  将原411径向球轴承改成46411型径向推力轴承,以平衡轴向推力。将叶轮直径车至278,以下降泵的流。经过上述改造后,在低负荷时泵能够知足运行要求,但在高负荷时泵出力不足。半年左右就伴有轴承损坏、口环间隙偏年夜等缺陷。

2.2第二次改造

  凭据泵切割定律,将泵的叶轮直径车至300,以提高泵在高负荷下的流。为平衡轴向力在叶轮后盖板上靠近轮毂的地方钻3只4平衡孔。

2.3每半年对轴承检查、换油一次,并丈密封环间隙。假设碰着小修及临检,即使离上次换油时间不足半年,也要重新更换新油。更换松旷或有侵蚀麻点的轴承。

2.4运行人员注重监盘、调整,尽维持凝汽器在高水位下运行,避免泵汽蚀。

2.5更换间隙偏年夜的密封环。为削减维护费用,尽不更换叶轮,可多定做密封环备品(该备品要求内径较原密封环偏小5mm左右,外径不变)。对叶轮与口环磨擦处采用车削处置,凭据车削实配密封环内径。

2.6每次小修,均应检查泵出口逆止门,避免逆止门关闭不严,引发泵倒转和轴承损坏事故。

  经过改造并接纳上述运行、维护措施后,泵在高、低负荷下均能知足运行要求,轴承使用周期提高到一年左右。有用地提高了机组的靠得住性,下降了检修费用。