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一起主变本体重瓦斯跳闸事故的分析

更新:2015-10-04

2001年某地域一座110kV变电站2号主变三侧突然跳闸,发主变本体重瓦斯跳闸旌旗灯号、主变三侧开关跳闸旌旗灯号。经检查主变本体没有异常和故障,二次回路也正常,主变瓦斯外观无异常且无气,装备实验也未发现异常,说明主变本体无故障,决议继续运行。然而,经过一个星期的运行,又发生主变本体重瓦斯跳闸。再次检查实验,与上次基底细同,主变本体无异常。因那时所带负荷无穿越性故障,也无年夜负荷冲击,初步判定跳闸缘由为主变油枕运行不正常,在接纳措施后,运行恢复正常。
  1主变跳闸事故缘由

  (1)该变压器油枕结构如图1所示。在主变运输进程中,未按膨胀器说明书进行充气运输,且未接纳任何防震措施,致使膨胀器在运输进程中遭到较年夜外力冲击,造成膨胀波纹管导向轮损坏。当油温升高时,泛起膨胀器非接连性移动,发生突然变化的油流,使轻瓦斯继电器动作。

  (2)厂方人员在现场安装变压器时,未认真检查油枕和膨胀器,也未具体向运行单元进行技术交底。安装后,未打开油枕呼吸器阀门,致使变压器在不正常运行一年多,接连几回发出轻瓦斯旌旗灯号后才引发注重。

  (3)油枕呼吸器阀门未能打开,在油温升高、体积增年夜时,膨胀器不能自由伸缩,较年夜的油压使膨胀器严重变形,此时即使打开呼吸器阀门,其伸缩进程也不呈线性变化,引发轻瓦斯继电器跳闸。

  (4)检修运行人员未认真阅读使用说明书,又未按要求认真进行装备验收,就将装备投进运行。

  (5)次跳闸后未认真分析事故缘由,使主变接连2次跳闸,造成没必要要的停电和限荷。

  (6)此型号油枕采用卧式波纹管作为体积抵偿元件,由于振动和波纹管自己的重量,轻易造成波纹管的变形和卡涩。

2防范事故措施

  (1)运输前应从排气口充进空气,使油枕油位到达划定值,然后关闭呼吸口和排气口,使波纹管压缩后不会在油枕内摆动受损。

  (2)安装时要打开排气口和呼吸口,用气泵从呼吸口向内充气,将油位指示调到与现场变压器油温相对应的刻度,然后关闭呼吸口。

  (3)油枕支架弧面与油枕弧面需配合好,使油槽底面与支架平均接触,避免支架弧面局部受力,致使油枕负重变形,影响波纹管的正常工作。

  (4)此种油枕的外壳虽然答理现场施焊,但应尽量采用断续焊并削减焊角尺寸,避免焊接时造成油枕外壳变形。

  (5)此种油枕虽经原电力部鉴定,但操作较复杂,使用要求和安装工艺要求高。从运输、安装到使用进程,施工单元、运行检修单元都应高度重视。

  (6)油枕支架在现场装配时,好接纳螺栓毗连,这样可避免油枕外壳因焊接而变形。

  (7)排气口必需关闭周密,除在排气操作时打开外,在进行补油或放油机运行中也不要再打开,以免进进空气发生假油位。调整油位时应先将散热器、套管座及其它高点的空气排尽。

  (8)油枕投进工作时的状态应是:呼吸口阀门常开,排气口阀门常闭,注油口阀门关闭。

  (9)油枕在运输、安装进程中应避免遭到撞击和挤压而发生变形,影响内部波纹管的工作。

  (10)油枕的容积必需严酷按要求进行选择,油必需加足,以避免冬季气温低时,造成油位较低时的补油期轻瓦斯频仍动作。