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[新技术]55MW汽轮机组热力系统补水系统的改造

更新:2015-04-25


李继波 

摘 要:本文介绍了55MW汽轮机组热力系统补水系统的改造方案,可起到提高凝汽器真空度和回热系统经济性的作用,同时可下降补水中的含氧量及排汽缸温度。
要害词:汽轮机组;弥补水;节能;运行稳定性
经由过程改造我厂55MW汽轮机组的热力系统化学补水回路,将补水全数改进凝汽器,在凝汽器内增设一套装配,可提高凝汽器真空度和回热系统经济性,且能下降补水中含氧量和排汽缸温度,在热力系统平安稳定运行及节能方面起到一定作用。
1、运行现状分析
我厂55MW汽轮机组回热轮回系统由1台轴封加热器、3台低压加热器、1台除氧器、2台高压加热器组成。原本的化学补水是由除盐水箱经过疏水箱、疏水泵直接补至除氧器中。改造前汽轮机热力系统存在以下问题。
1.补水系统装备较多,运行中的平安靠得住性不高。补水经除盐水箱出来经过两级泵及中心的疏水箱,才能到达除氧器补进系统,而泵的流量,全靠人工监视疏水箱及除氧器的水位调理,做不到按时开停泵。
2.由于补水温度较低且采用中断式年夜量补水,每次城市造成除氧器内温度和压力发生较年夜波动,尤其冬季补水温度很低,严重影响了除氧器的稳定运行和除氧效果。由于除氧器自供本机轴封用汽,造成轴封压力的波动,同时对后面的高温给水管道和汽锅管道平安运行很晦气。
3.汽轮机在开机空载或低负荷状态下,凝汽器的真空偏低,排汽缸的温度易超标。因缺少有用的降温措施,经常泛起被迫停机的事故。而夏日轮回水温度较高,真空一般要比正常值偏低4-5,直接影响机组的汽耗率,一样的初参数和负荷下汽耗响应增加4%左右。
2、可行性分析
1.补水从凝汽器补进,流经轴封加热器、低压加热器,整个进程中吸收一定热量,温升可达40-60℃,再进进除氧器,可增加低压加热器系统的抽汽量,即低品位抽汽量增加;削减了除氧器的抽汽量,即高品位抽汽量削减,增加了这部门蒸汽在汽轮机内的做功。
2.凝汽器对补水可进行真空除氧,效果优于除氧器的机械式除氧,年夜年夜提高了整个回热系统的除氧效果,而且除氧器可在无外扰的情况下稳定运行。
3.补水在凝汽器中吸收了汽轮机的排汽热量,削减了一定份额的余热损失,强化了热交换,下降了排汽温度,改善了机组真空。由于我厂的软化水用的是地下水,一般夏日水温为25℃左右,冬季为5-10℃,比排汽温度平均低20-30℃。经初步核算,此方案可平均下降排汽缸温度3-5℃,提高真空1%一1.5。
3、补水方式简直定
经由过程以上分析,决议保留原来的补水进进途径,新增加一路补水从凝汽器喉部进进热力系统。假设采用直管自然补进,虽然简单实用,但由于补水进进凝汽器后可能沿着内壁流动,与排汽的接触面积小,降温效果不太理想。经由过程比力,肯定了补进状态应呈雾化从排汽缸喉部补进,形成一个雾化带,在汽轮机排汽与凝汽器铜管接触前进行热交换。是以采用机械雾化喷嘴装配,将喷嘴平均散布,调整喷嘴角度以补水不直接喷到叶片上为准。使用此装配不单冷却面积年夜,强化了换热,而且使弥补水易于到达饱和,为气体从小水滴中扩散出来缔造了条件,提高了除氧效果。